隆冬時節(jié),內(nèi)蒙古華電達茂旗20萬千瓦新能源制氫示范工程項目的土建施工正在如火如荼地進行。負責(zé)建設(shè)的,是中國華電科工集團有限公司華電重工氫能事業(yè)部。
隨著“雙碳”目標的提出,氫能作為清潔高效的二次能源備受關(guān)注。根據(jù)生產(chǎn)來源和生產(chǎn)過程中的排放情況,氫能又被分別冠名為灰氫、藍氫、綠氫。
“綠氫燃燒時只產(chǎn)生水,從源頭上實現(xiàn)了二氧化碳零排放,是純正的綠色新能源。”中國華電氫能技術(shù)研究中心常務(wù)副主任、華電重工副總經(jīng)理白建明日前告訴科技日報記者,達茂旗項目將使用華電重工自行開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)的1200Nm³/h堿性電解水制氫設(shè)備制備綠氫。為研發(fā)制氫設(shè)備的關(guān)鍵核心技術(shù)——高性能大型電解槽,項目團隊已奮斗十余年。
高性能大型電解槽
首個項目來自揭榜攻關(guān)
2012年,煤炭清潔利用成為熱門話題。42歲的白建明帶著三四個人,籌建華電重工煤化工事業(yè)部并擔(dān)任總經(jīng)理。
當時,白建明已在電力設(shè)計部門工作十年,設(shè)計過60萬千瓦的火電機組。雖然有著豐富的工程設(shè)計經(jīng)驗,工程設(shè)計思路也大致相同,但煤化工畢竟屬于化工行業(yè)。白建明帶領(lǐng)單小勇等初創(chuàng)團隊成員,采用最笨的辦法——每人買來十幾本煤炭清潔利用、化工煉油等方面的書,惡補化工方面的知識。
氫氣提取是實現(xiàn)煤炭清潔利用的關(guān)鍵。常見的氫氣提取方法有多種,白建明和團隊卻希望打破常規(guī)——不僅要提取氫氣,還要使氫氣與高溫煤焦油發(fā)生反應(yīng),制取高品質(zhì)的柴油及石腦油,實現(xiàn)“變廢為寶”。
幾個月后,他們通過計算機模擬,做了初步驗證,接著請專家把脈,進一步細化技術(shù)方案。
2013年的一天,白建明無意間從電視上看到,因為夜晚偷排煤炭焦化產(chǎn)生的煤氣,河南一家焦化廠被曝光了。
焦化廠的副產(chǎn)品是焦爐煤氣和煤焦油,焦爐煤氣直接排放于大氣中污染環(huán)境;產(chǎn)生的煤焦油要么被填埋,要么被簡單利用,附加值很低。
白建明馬上意識到,煤焦油加氫技術(shù)有了用武之地。他找到該焦化廠,揭下了攻關(guān)的“榜單”,并簽訂了“軍令狀”。這也是事業(yè)部的首個項目。
要將思路及技術(shù)實驗方法變成現(xiàn)實,首當其沖是找個設(shè)計院。
因為突破了常規(guī)設(shè)計方法,一般設(shè)計院不敢接單,好不容易才有一家化工設(shè)計院應(yīng)承下來。
最初合作很順利,然而隨著設(shè)計的深入,對方認為項目可操作性不強,也不想承擔(dān)風(fēng)險,退還了設(shè)計費。
工期本身就吃緊,設(shè)計院的中途退出,讓大家慌了神:項目如果不能如期完成,將面臨高額罰款。
沒有退路,白建明和團隊只能邊研究技術(shù)邊做設(shè)計。幾個月后,設(shè)計做完了,真實場景的試驗開始了。
因為氫能專業(yè)技術(shù)儲備不足,相關(guān)裝備制造與工程設(shè)計經(jīng)驗不豐富,調(diào)試中難免遇到種種問題。比如管道閥門選型不對、氫氣發(fā)生泄露等。
經(jīng)過及時調(diào)整,項目終于如期完工了。當產(chǎn)品做出來的那一刻,對方董事長流淚了——這不僅解決了企業(yè)的減排問題,還真正實現(xiàn)了物盡其用。
項目大獲成功,很多人聞訊后上門來找白建明。依靠轉(zhuǎn)讓技術(shù)工藝包,2014年,事業(yè)部年盈利上千萬元。
在別人放棄的時候堅持走下去
接下來,形勢又發(fā)生了變化。
焦爐煤氣中提取的是灰氫,作為煤炭焦化過程中的工業(yè)副產(chǎn)品,生產(chǎn)過程中會排放二氧化碳等溫室氣體。2016年,政策上減少對煤炭行業(yè)支持,轉(zhuǎn)而鼓勵發(fā)展可再生能源。中國華電隨之大力推進可再生能源布局。
沒有了訂單,自負盈虧的事業(yè)部首先面臨人員工資發(fā)放難的問題。團隊成員在互相勉勵、共克時艱的同時,堅持苦練內(nèi)功,通過大量的調(diào)研與分析,尋找適合自身發(fā)展的突破點。
在接下來的四年半里,單小勇等團隊成員承擔(dān)了集團十余項科技攻關(guān)項目,圍繞國內(nèi)規(guī)?;凭G氫的首選技術(shù)路線——堿性及質(zhì)子交換膜水電解制氫方法開展攻關(guān),并通過與風(fēng)電、光伏、水電等可再生能源的耦合,打通綠電制綠氫的工藝路線。
水電解制氫,通俗地說,就是通過電解的方式,將水分子分解成氫和氧。大型化、高性能的電解槽是綠氫規(guī)模化制備的核心設(shè)備,高電流密度的隔膜又是電解槽的關(guān)鍵,否則氫氣、氧氣混合容易發(fā)生爆炸。
華電重工原有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要圍繞火電建設(shè)布局,沒有相關(guān)實驗室,白建明和團隊選擇了與高校合作。
2019年,校企雙方對隔膜進行了幾個月實驗和研究,四個研究小組查閱資料、咨詢專家、反復(fù)實驗、不斷調(diào)整方案,終于成功研究出復(fù)合隔膜的配方和生產(chǎn)工藝。
2020年,100Nm³/h的電解槽在四川瀘定開始示范應(yīng)用,其中一項是監(jiān)測膜的機械強度、厚度等指標。瀘定項目電解水制氫系統(tǒng)核心研發(fā)人員侯朋飛博士帶領(lǐng)團隊將指標做出曲線圖,并逐一分析。當半年多的監(jiān)測數(shù)據(jù)匯成一本上千頁的分析報告后,膜終于過關(guān)了。
向跨學(xué)科創(chuàng)新要成果
機會偏愛有準備的人。
隨著“雙碳”目標的提出,作為電網(wǎng)、熱網(wǎng)、氣網(wǎng)“三網(wǎng)”協(xié)調(diào)發(fā)展的紐帶,氫能發(fā)展進入快車道。
2021年,白建明再次揭榜,攬下集團的可再生能源制氫關(guān)鍵技術(shù)研究及核心裝備開發(fā)任務(wù),目標是研發(fā)1200Nm³/h電解槽。
僅僅一年后,1200Nm³/h堿性電解槽產(chǎn)品下線,相較傳統(tǒng)電解槽,其運行電流密度提高約30%,整體重量減少近10%,直流能耗指標小于4.6千瓦時每標方氫氣。
看似一帆風(fēng)順,但高性能大型電解槽組裝工藝負責(zé)人張士朝至今難忘堿性電解槽組裝中“驚出了一身冷汗”的經(jīng)歷:當將最上面端壓板蓋上,穿完所有拉緊螺栓,準備實施電解槽冷緊時,發(fā)現(xiàn)液壓拉伸器和螺栓上的螺紋不匹配,而這將可能導(dǎo)致該批次產(chǎn)品全部返工!經(jīng)過連夜排查,科研人員最終發(fā)現(xiàn),拉緊螺栓的外螺紋加工工藝存在問題。機加工師傅用一個晚上進行配修,終于使螺紋符合設(shè)計尺寸。
“跨學(xué)科的創(chuàng)新很難,但也容易出成果。” 這是白建明一路走來的最大感觸。
黨的二十大報告提出,推動能源清潔低碳高效利用,推進工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型。
“二十大報告為綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向、提供了遵循!”白建明說,下一步團隊將致力于加快突破氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,全力打造具有華電特色的綠色氫能產(chǎn)業(yè)鏈。
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